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水鋼:“軋機(jī)四改進(jìn)”巧做降本增效文章

發(fā)表時(shí)間:2016-10-10 8:23:18??????點(diǎn)擊:

“兩眼向內(nèi),挖潛增效,降低生產(chǎn)成本?!边@是今年水鋼公司軋鋼廠(chǎng)準(zhǔn)備作業(yè)區(qū)在降本增效工作中不斷努力的方向.該作業(yè)區(qū)職工用改進(jìn)軋機(jī)軸向鎖緊裝置、改進(jìn)軋機(jī)孔型結(jié)構(gòu)、改進(jìn)軋機(jī)軸承擋圈、改進(jìn)軋機(jī)軸承端蓋等巧做降本增效文章。

改進(jìn)軋機(jī)軸向鎖緊裝置。軋鋼廠(chǎng)二棒線(xiàn)和一高線(xiàn)的中、精軋機(jī)的軸向鎖緊裝置,由于支座孔尺寸較小,在生產(chǎn)過(guò)程中受到水和灰塵的影響,易造成支座和銷(xiāo)軸卡滯,卡滯后的支座和銷(xiāo)軸只能破壞性拆除,據(jù)統(tǒng)計(jì),每月要將軋機(jī)下線(xiàn)兩次,每次更換需要40分鐘左右。職工龍尚云、楊軍經(jīng)分析后,對(duì)軋機(jī)鎖緊裝置的銷(xiāo)軸尺寸進(jìn)行改進(jìn),改進(jìn)后的設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,有效消除了隱患,節(jié)約一次性更換鎖緊裝置的材料達(dá)4850元。

改進(jìn)軋機(jī)孔型結(jié)構(gòu)。軋鋼廠(chǎng)一棒線(xiàn)7號(hào)和9號(hào)軋機(jī)使用的軋輥以往是按照配輥圖加工后一直用到報(bào)廢。職工張?jiān)啤⒗顬I感到很可惜。他們經(jīng)過(guò)研究,優(yōu)化改進(jìn)了軋輥的加工方式,將新的軋輥按照7號(hào)軋機(jī)的配輥圖加工成9號(hào)軋機(jī)孔型,軋完9號(hào)軋機(jī)的孔型后,不用加工外徑直接加工成7號(hào)軋機(jī)的孔型,9號(hào)軋機(jī)軋輥用完最后一個(gè)周期軋槽后,直接在舊軋槽上加工G7軋機(jī)軋槽,通過(guò)這種加工方式,每年可節(jié)約軋輥成本2.46萬(wàn)元。

改進(jìn)軋機(jī)軸承擋圈。軋鋼廠(chǎng)一高線(xiàn)2號(hào)和4號(hào)軋機(jī)固定端軸承座的軸承擋圈由于尺寸偏大,軋機(jī)在運(yùn)行中受到水和氧化鐵的腐蝕后,需要對(duì)軋機(jī)的軸承進(jìn)行更換,更換時(shí)因軸承拆除困難,經(jīng)常損壞軸承,導(dǎo)致備件成本增加。為此,職工們對(duì)軋機(jī)固定端的軸承擋圈尺寸進(jìn)行改進(jìn),有效避免了軸承拆除時(shí)被損壞,減少備件消耗。

改進(jìn)軋機(jī)軸承端蓋。“我們對(duì)二棒線(xiàn)的φ350短應(yīng)力軋機(jī)軸承端蓋實(shí)施改進(jìn)后,已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月沒(méi)發(fā)生故障了,軋機(jī)運(yùn)行效果較好?!甭毠ね趿两蚪驑?lè)道。王亮說(shuō)的正是該作業(yè)區(qū)針對(duì)二棒線(xiàn)φ350短應(yīng)力軋機(jī)下軸承端蓋進(jìn)行改進(jìn)后的效果,該軋機(jī)在運(yùn)行中發(fā)生竄輥、錯(cuò)輥等現(xiàn)象,不僅影響正常生產(chǎn),還影響產(chǎn)品質(zhì)量。作業(yè)區(qū)組織技術(shù)力量對(duì)軋機(jī)的軸承端蓋改進(jìn)后,有效消除了隱患,減少備件消耗,為生產(chǎn)創(chuàng)造了條件。

來(lái)源:首鋼日?qǐng)?bào)